每年节省3100万元?这家公司可以!
连日来,在江山虎集团何家山水泥有限公司二车间,技术人员正着手对新上的辊压机、水泥粉磨等设备进行调试,预计本月底全部完成调试即投入试生产,3月份可正式上线运行。
据江山虎集团工作人员介绍,此前使用的水泥磨系统能耗较高,为降低水泥产品的综合能耗,去年年初,该公司将水泥磨辊压机系统升级改造提上议事日程,并于6月底开始施工,目前新上的设备全部到位。“过去,我们的水泥粉磨每吨电耗约28千瓦时,调试期间电耗约每吨26千瓦时,通过这段时间的磨合、优化,接下来每吨电耗可降到25千瓦时以下。”何家山水泥有限公司总经理助理宁晓强介绍,水泥磨辊压机系统升级改造项目完成以后,预计全年可节电639.8万千瓦时,折合标准煤1817.03吨,切切实实为企业增效益,提效能。
技术改造是提升企业发展质效的有效途径之一。在厂区的另一边,工人们忙着拆除即将更新换代的旋风预热器、冷却机等大型设备。总投资1.6亿元的2000t/d新型干法熟料线节能降碳综合技改项目是公司此次技改项目“大手笔”,从技术方案的筹划、研讨,到后来方案的制订、图纸的设计,公司始终将提产能、降能耗作为此次技改重点。“目前整个水泥行业朝着先进的方向发展,目标是达到国家一级能耗标准。所以,我们综合谋划,今年实行了一个系统性的调整,这条熟料生产线从石灰石的配料站一直到熟料库,都在为节能降耗这个目标不懈努力。”江山虎集团副总工程师陈彬说。
“项目利用原有土地,通过对原有水泥生产工艺技术和设施设备进行升级改造,将立磨系统改为较为节能的辊压机终粉磨,同时改造煤磨,更换预热器、冷却机,配备富氧燃烧设备等,最终达到在原有生产线产能不变的情况下实现节能降耗的目的。”陈彬告诉记者,该项目建成后,预计每年可节约熟料烧成用煤4960吨标准煤,节电620万千瓦时,新增利润1600余万元。“像原料磨,最初是一个能耗较大的立磨系统,现在改成能耗比较低的辊压机系统,到时候每吨生料电耗在11至12千瓦时左右。在目前的窑系统中,整条干法熟料线使用的是传统的五级旋风预热器,我们要将它升级为六级旋风预热器,这方面每吨熟料能节约4千克的标准煤。”陈彬表示,两个项目全部完成后,每年可节省成本3100万元。
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